一次生产质量事故的经验教训
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将约十年前一次很奇特的质量事故拿出来与大家分享一下。
剂型:混悬剂。
事故性质:重大质量事故(含量不合格,整批产品报废。产品尚未出厂,未造成恶劣影响。)。
事故过程:配料罐进水阀门漏水(缓慢),操作人员甲知情,乙不知情。另有总进水阀门。操作人员甲在加水配料完成后,关闭配料罐进水阀门及总进水阀门。中间体检测合格。操作人员乙因其他原因用水,打开总进水阀。事故发生,灌封过程中间体持续稀释,含量从100%降至80+%。
事故调查:公司成品检测并未发现(随机抽样,含量略偏低,标准为93-107%,结果约95%)。因生产人员隐瞒、现场监控虚设及批物料平衡未严格进行(还在为这批收率高窃窃自喜呢),当时均未发现。好在投资母厂复核检验抽样为尾样,检测含量结果大大偏低。立即分段抽样检测,含量呈阶梯下降,证实了事故过程。
事故经验教训:
1、对于生产中出现的任何可能隐患必须报告,不能隐瞒,私自处理。
2、对可疑的物料平衡偏差必须高度重视,查找原因。
3、随机抽样对过程监控缺少意义。后来规定在生产前后段分别取样,检验时分别检测,对生产过程中意想不到的情况真正起到监测作用,降低产品质量风险。
这个事故是“产品质量是生产出来的,不是检验出来的”这一GMP核心思想的再贴切不过的实例了,供大家分享。
编辑:blue
作者: xuhai0212988
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